
廣西南丹某選廠跳汰機(jī)調(diào)試實(shí)錄
作者: 閱讀量:次 發(fā)表時(shí)間:2022-09-02
2009年3月10日接到此選廠通知報(bào)告稱(chēng),通過(guò)8小時(shí)試機(jī)生產(chǎn),發(fā)現(xiàn)跳汰機(jī)跑尾嚴(yán)重,達(dá)不到原來(lái)選礦試驗(yàn)的指標(biāo),據(jù)稱(chēng)跳汰給礦Zn品位為3.8%,尾礦Zn品位達(dá)2.3%,要求我派技術(shù)人員前往調(diào)試處理。
此前的選礦試驗(yàn)表明,此選廠所選的礦物使用跳汰機(jī)完全能達(dá)到直接拋尾的目的,選礦試驗(yàn)的指標(biāo)如下(給礦粒度為-4mm):
參 數(shù) | 原礦(%) | 精礦(%) | 尾礦(%) | 理論回收率(%) | 精礦產(chǎn)率(%) | 富集比(倍) |
指標(biāo)(Zn) | 2.48 | 5.48 | 0.15 | 96.6 | 43.71 | 2.21 |
目前試機(jī)達(dá)不到選礦指標(biāo),是跳汰機(jī)操作參數(shù)尚未調(diào)整合適、還是原礦性質(zhì)變化所致?帶此疑問(wèn),我于3月13日前往調(diào)試。
到達(dá)選廠后,因浮選段處理攪拌桶等事尚未開(kāi)機(jī),我到跳汰機(jī)上了解情況,發(fā)現(xiàn)有以下幾個(gè)問(wèn)題:
1、給礦粒度為-4mm,但因目前處理量較小(200噸/日),給礦中-2mm粒級(jí)含量比較大,所以,跳汰機(jī)的沖程偏大(25mm)。
2、跳汰機(jī)床石粒度偏細(xì)(5—8mm)。
3、取樣不夠規(guī)范、標(biāo)準(zhǔn)。
4、尾礦堰板安裝不當(dāng),精礦有從尾礦堰板底部跑礦的情況。
5、跳汰機(jī)沖次太小,僅為50-60次/分。
針對(duì)以上發(fā)現(xiàn)的問(wèn)題,經(jīng)過(guò)研究,采取以下幾個(gè)措施處理:
1、跳汰機(jī)沖程調(diào)整到20mm。
2、床石粒度調(diào)整到10-15mm,尾礦堰板高度為80mm,礦層厚度為150mm。
3、規(guī)范取樣方法及取樣點(diǎn):原來(lái)的取樣點(diǎn)為兩臺(tái)跳汰機(jī)排尾匯總后,從總排尾點(diǎn)取樣,因水量很大且取樣壺不標(biāo)準(zhǔn),取樣誤差很大,現(xiàn)改為在跳汰機(jī)尾礦堰板處用取樣壺取樣,因目前處理量只有設(shè)計(jì)量的40%,故只開(kāi)一臺(tái)跳汰機(jī)。
4、把尾礦堰板重新安裝,消除尾礦板底部的空隙,杜絕精礦從尾礦板底部跑漏。
5、跳汰沖次調(diào)整為80-100次/分。
經(jīng)過(guò)以上調(diào)整后重新開(kāi)機(jī)、取樣、化驗(yàn),結(jié)果如下:
參 數(shù) | 原礦(%) | 精礦(%) | 尾礦(%) | 理論回收率(%) |
指標(biāo)(Zn) | 3.8 | 6.45 | 0.95 | 87.95 |
從上面的結(jié)果來(lái)看,此指標(biāo)尚未達(dá)到設(shè)計(jì)要求,需要對(duì)尾礦進(jìn)行篩析化驗(yàn)分析,分析結(jié)果如下:
從跳汰尾礦篩析結(jié)果分析,影響尾礦品位的主要是-20目的礦物,而+20目的尾礦則可直接拋尾了。
到此,跑尾原因已查明,除跳汰機(jī)操作因素需作適當(dāng)調(diào)整外,主要原因是細(xì)粒級(jí)的Zn跑尾比較多,因此,需對(duì)選礦工藝及流程作適當(dāng)?shù)恼{(diào)整:
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